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国电石嘴山电厂#2炉D磨煤机(HP863)在2013年7月12日-26日利用C级检修更换为Xwin®陶瓷金属复合材料的辊套及衬瓦。
一、定检及运行经济性分析:
1、检修分析(2013年7月26日一发#2炉D磨煤机启动运行):
1)1.1磨煤机运行到9月4日定检检查记录及照片:

1.2磨煤机运行三个月即:10月25日定检检查记录及照片:

表一:Xwin®陶瓷金属复合材料磨损情况统计表
| 运行时间 | 磨损量 | |
| 磨辊 | 衬瓦 | |
| 912小时 | 3mm | 3mm |
| 2184小时 | 4mm | 4mm |
自7月26日一发#2炉D磨改造后,分别于9月4日、10月25日进行了磨辊、衬瓦磨损量检查,本次更换的Xwin®金属陶瓷复合材料辊套及衬瓦与焊接磨辊比较:以前焊接磨辊,在焊接质量好的情况下,磨辊洛氏硬度(HRC)达到60以上,磨煤机大修后,磨辊前3个月每月磨损量大约为5—6mm,越到后期磨损量越大,每个月磨损量大约在6—8mm,基本6个月左右就得大修,人员劳动强度非常大。正常情况下,堆焊的磨辊套使用3个月时磨辊、衬板的磨损量一般在15-18mm左右,而更换的Xwin®金属陶瓷复合材料陶瓷磨辊3个月磨损量为4mm,高于焊接磨辊的3-4倍。
2、运行分析:(参数统计如下)
表二
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |||
| 分离器导向板开度 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 4.5 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 煤粉细度 | R90(%) | 11.86 | 12.05 | |||||||||
| R200(%) | 5.0 | 4.9 | ||||||||||
| 磨机单耗 (kwh/吨) | 7.62 | 7.52 | 8.15 | 10.36 | 8.00 | 7.42 | 7.06 | 6.07 | 6.50 | 6.61 | ||
| 平均:8.02 | 平均:6.39 | |||||||||||
| 风机单耗 (kwh/吨) | 12.57 | 13.74 | 15.18 | 18.26 | 17.63 | 19.55 | 12.07 | 13.19 | 13.39 | 14.68 | ||
| 平均:15.57 | 平均13.75 | |||||||||||
#2炉D磨更换为Xwin®金属陶瓷复合材料的辊套及衬瓦后,与高铬堆焊磨辊及衬瓦相比:磨煤机单耗:八、九、十,三个月的平均单耗为6.39Kwh/吨煤比前七个月的平均单耗8.02Kwh/吨煤下降了1.63Kwh/吨煤;煤粉细度: 9月11日和9月26日对#2炉D磨的煤粉细度进行了化验,分别为R90/ R200(11.86/5.0)、R90/ R200(12.05/4.9),比改造前D磨的煤粉细度R90 17%提高了5%,且修后磨组电流下降,混合风门开度有调节余地,通风量增加,说明磨组碾磨能力强、磨煤机出力增加、回粉率下降、通风阻力下降、磨组石子煤排渣量减少。
三、综合结论:
从9月4日#2炉D磨运行38天及10月25日运行三个月的定检及运行统计数据分析,#2炉D磨更换Xwin®金属陶瓷复合材料的辊套及衬瓦后,磨辊及衬瓦的磨损量仅为4mm,小于供货厂家三个月不大于6mm的保证值,寿命提高3-4倍;磨煤机单耗下降1.63Kwh/吨煤,大于1.0Kwh/吨煤的保证值,节能效果明显,同时磨煤机出力有明显增加,煤粉细度及煤粉均匀性有效提高,煤粉燃烧更加充分;通过定期检查观察磨辊磨损程度和碾磨部件间的间隙变化情况,性能综合比较:更换Xwin®金属陶瓷复合材料磨辊后,磨煤机导向衬板、叶轮装置、节流条及石子煤刮板装置的磨损量也大幅降低,寿命得以延长。
因此,改造Xwin®金属陶瓷复合材料磨辊及衬瓦可以有效降低制粉系统单耗,提高煤粉细度及煤粉的均匀性,改善锅炉燃烧,延长磨煤机检修时间,降低检修劳动强度,提高磨煤机及机组的安全可靠性。