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    国电石嘴山电厂
    时间:2021-12-30    来源:

    国电石嘴山电厂#2炉D磨煤机(HP863)在2013年7月12日-26日利用C级检修更换为Xwin®陶瓷金属复合材料的辊套及衬瓦。                                                     
      一、定检及运行经济性分析:
    1、检修分析(2013年7月26日一发#2炉D磨煤机启动运行):                                             
    1)1.1磨煤机运行到9月4日定检检查记录及照片:

    1.2磨煤机运行三个月即:10月25日定检检查记录及照片:


    表一:Xwin®陶瓷金属复合材料磨损情况统计表

     

    运行时间磨损量
    磨辊衬瓦
    912小时3mm3mm
    2184小时4mm4mm


    自7月26日一发#2炉D磨改造后,分别于9月4日、10月25日进行了磨辊、衬瓦磨损量检查,本次更换的Xwin®金属陶瓷复合材料辊套及衬瓦与焊接磨辊比较:以前焊接磨辊,在焊接质量好的情况下,磨辊洛氏硬度(HRC)达到60以上,磨煤机大修后,磨辊前3个月每月磨损量大约为5—6mm,越到后期磨损量越大,每个月磨损量大约在6—8mm,基本6个月左右就得大修,人员劳动强度非常大。正常情况下,堆焊的磨辊套使用3个月时磨辊、衬板的磨损量一般在15-18mm左右,而更换的Xwin®金属陶瓷复合材料陶瓷磨辊3个月磨损量为4mm,高于焊接磨辊的3-4倍。
    2、运行分析:(参数统计如下)
    表二
     

     

     1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月
    分离器导向板开度7.07.07.07.07.07.07.04.56.05.05.0
    煤粉细度R90(%)        11.8612.05 
    R200(%)        5.04.9 
    磨机单耗
    (kwh/吨)
    7.627.528.1510.368.007.427.066.076.506.61
    平均:8.02平均:6.39
    风机单耗
    (kwh/吨)
    12.5713.7415.1818.2617.6319.5512.0713.1913.3914.68
    平均:15.57平均13.75

    #2炉D磨更换为Xwin®金属陶瓷复合材料的辊套及衬瓦后,与高铬堆焊磨辊及衬瓦相比:磨煤机单耗:八、九、十,三个月的平均单耗为6.39Kwh/吨煤比前七个月的平均单耗8.02Kwh/吨煤下降了1.63Kwh/吨煤;煤粉细度: 9月11日和9月26日对#2炉D磨的煤粉细度进行了化验,分别为R90/ R200(11.86/5.0)、R90/ R200(12.05/4.9),比改造前D磨的煤粉细度R90 17%提高了5%,且修后磨组电流下降,混合风门开度有调节余地,通风量增加,说明磨组碾磨能力强、磨煤机出力增加、回粉率下降、通风阻力下降、磨组石子煤排渣量减少。
    三、综合结论:
    从9月4日#2炉D磨运行38天及10月25日运行三个月的定检及运行统计数据分析,#2炉D磨更换Xwin®金属陶瓷复合材料的辊套及衬瓦后,磨辊及衬瓦的磨损量仅为4mm,小于供货厂家三个月不大于6mm的保证值,寿命提高3-4倍;磨煤机单耗下降1.63Kwh/吨煤,大于1.0Kwh/吨煤的保证值,节能效果明显,同时磨煤机出力有明显增加,煤粉细度及煤粉均匀性有效提高,煤粉燃烧更加充分;通过定期检查观察磨辊磨损程度和碾磨部件间的间隙变化情况,性能综合比较:更换Xwin®金属陶瓷复合材料磨辊后,磨煤机导向衬板、叶轮装置、节流条及石子煤刮板装置的磨损量也大幅降低,寿命得以延长。
    因此,改造Xwin®金属陶瓷复合材料磨辊及衬瓦可以有效降低制粉系统单耗,提高煤粉细度及煤粉的均匀性,改善锅炉燃烧,延长磨煤机检修时间,降低检修劳动强度,提高磨煤机及机组的安全可靠性。